溴化鋰制冷技術(shù)在化肥生產(chǎn)的節(jié)能降耗
時間:2022-01-27 08:20:57
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摘要:中國是世界農(nóng)業(yè)大國之一,因此也成為了最大的化肥消耗和生產(chǎn)國家,根據(jù)調(diào)查顯示我國的化肥總產(chǎn)量占世界33%以上,其中氮肥的總量超過了70%,氮肥生產(chǎn)過程中所需要的原料和輔料均直接來源于能源,其能源消耗成本占總生產(chǎn)成本的近七成左右,因此化肥生產(chǎn)行業(yè)也屬于典型的高能耗行業(yè)。但隨著現(xiàn)代國際能源危機(jī)的日益加重,能源價(jià)格逐漸上升,也使得我國化肥生產(chǎn)過程中能源供應(yīng)缺乏問題越來越嚴(yán)重。對化肥生產(chǎn)進(jìn)行節(jié)能降耗已經(jīng)迫在眉睫,本文結(jié)合某化肥廠現(xiàn)有工藝,來分析溴化鋰制冷技術(shù)在化肥廠的合成氨工藝段的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:溴化鋰制冷機(jī)組;低溫余熱;經(jīng)濟(jì)效益
1溴化鋰吸收式制冷機(jī)組
溴化鋰吸收制冷技術(shù)是一種利用熱能為驅(qū)動力,以水資源為制冷劑,并且利用溴化鋰的水溶液作為吸收劑的一種制冷技術(shù)。該機(jī)組可分為單效式和雙效式。在溴化鋰吸收制冷過程中,由于溴化鋰自身的沸點(diǎn)可以達(dá)到1265℃,因此難以產(chǎn)生揮發(fā)反應(yīng),而在工作時其溶液表面所產(chǎn)生的氣泡和蒸汽則可以認(rèn)為是純粹的水蒸氣。在溫度已定的條件下,溴化鋰水溶液表面的水蒸氣飽和分壓是低于實(shí)際純水的飽和分壓的,并且溴化鋰的濃度越高,其水蒸氣的飽和分壓越小,蒸發(fā)能力越好。因此在同一溫度下,如果溴化鋰濃度越高,那么其水分的吸收能力也就越強(qiáng),就能夠起到制冷的作用,這也是將水作為制冷劑的原理。該技術(shù)的設(shè)備主要由發(fā)生、冷凝、蒸發(fā)、吸收、循環(huán)以及熱換等設(shè)備構(gòu)成。其設(shè)備運(yùn)行時,當(dāng)溴化鋰水溶液在發(fā)生設(shè)備中吸收熱媒水的熱量后,其溶液中的水分就會被不斷汽化;而當(dāng)溴化鋰水溶液中水分隨蒸汽散失后,其內(nèi)部溴化鋰濃度就會不斷上升,因此進(jìn)入了吸收設(shè)備當(dāng)中,而水蒸氣則進(jìn)入冷凝設(shè)備,并且直接被冷凝成水溶液,形成高壓低溫水溶液;當(dāng)這部分水被調(diào)節(jié)閥輸送到蒸發(fā)器內(nèi)時,就會受熱迅速膨脹并蒸發(fā),此時蒸發(fā)所需熱量就是由蒸發(fā)設(shè)備內(nèi)冷媒水提供的,進(jìn)而獲得降溫和制冷的效果;低溫水蒸氣會進(jìn)入到吸收設(shè)備內(nèi),被溴化鋰溶液吸收,進(jìn)而導(dǎo)致其濃度降低,然后經(jīng)由循環(huán)設(shè)備的輸送重新范圍發(fā)生設(shè)備,完成整個制冷的過程。換熱設(shè)備則主要是為了有效節(jié)省加熱稀溶液的熱量,進(jìn)一步提升該系統(tǒng)中的熱效應(yīng),保證發(fā)生設(shè)備中的高溫溶液和吸收設(shè)備中的低溫溶液能夠?qū)崿F(xiàn)熱量的交換。
2合成氨工藝段目前現(xiàn)狀及解決方案
在夏季由于半水煤氣脫硫進(jìn)入清洗塔清洗,而清洗塔在烈日暴曬下,溫度高達(dá)40℃以上,半水煤氣在進(jìn)入壓縮機(jī)前,溫度過高達(dá)到水飽和狀態(tài),從而使壓縮機(jī)處于“出工不出力”的狀態(tài),合成氨產(chǎn)量大幅降低。經(jīng)過反復(fù)研究,決定通過尿素車間的調(diào)節(jié)水(原工藝通過冷卻循環(huán)水將高調(diào)水和中調(diào)水降至所需要的工藝要求,造成較大的熱源浪費(fèi)),采用溴化鋰制技術(shù),吸收調(diào)節(jié)水熱量,制取冷凍水,用于在半水煤氣脫硫后進(jìn)入壓縮機(jī)一段入口前半水煤氣的冷卻,并且與組合列管式石墨換熱器聯(lián)合應(yīng)用,以達(dá)到節(jié)能降耗目的。管程走半水煤氣,殼程走溴化鋰制冷機(jī)組的冷凍水,可使半水煤氣脫硫后溫度降低10℃以上,始終使壓縮機(jī)保持滿負(fù)荷運(yùn)行,從而提高了合成氨產(chǎn)量,為企業(yè)帶來良好經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。之所以采用組合列管式石墨換熱器,其原因如下:(1)半水煤氣含有一定量的硫化氫,具有腐蝕性。(2)組合列管式石墨換熱器具有加高的穩(wěn)定性。對于大多數(shù)的化學(xué)介質(zhì)均具有很強(qiáng)的耐腐蝕度,尤其是含有氯離子的化學(xué)介質(zhì),但其對于具有強(qiáng)氧化性的酸和堿沒有較高的耐腐蝕毒。(3)具有較好的導(dǎo)熱性能,石墨本身的導(dǎo)熱系數(shù)在100W/m•K到110W/m•K之間,其導(dǎo)熱系數(shù)與銅、鋁等金屬相近。(4)具有較好的熱穩(wěn)定性,自身膨脹系數(shù)較低,使用溫度可以達(dá)到150℃左右,受溫差的影響較小。(5)石墨屬于非金屬,其外壁光滑程度高,并且和大多數(shù)化學(xué)介質(zhì)的親和度較低,不會對介質(zhì)造成污染,不容易阻塞管壁。
3設(shè)計(jì)
以某化肥廠的30萬噸/年合成氨生產(chǎn)線為例,半水煤氣流量約2440m3/min,溫度40℃,需要降溫至20℃。溴化鋰?yán)渌疁囟扔?0℃,升至18℃,溴化鋰熱源來之尿素生產(chǎn)線的調(diào)節(jié)水。
3.1熱量計(jì)算
將半水煤氣在換熱設(shè)備中的溫度設(shè)為40℃,排出時溫度為20℃,兩種情況下飽和煤氣的總熱焓分別每立方米222.2KJ和78.46KJ,經(jīng)過計(jì)算可得:煤氣在換熱器中放出的總熱量:2105.38×104KJ/h煤氣在冷卻器中冷卻產(chǎn)生冷凝液量為:5336KJ/h冷凝水帶走熱量為:69.53×104KJ/h總需冷卻熱量(按2.5%熱量損失率計(jì)算)為:1983.22×104KJ/h
3.2換熱器計(jì)算
對數(shù)平均溫差為15℃,石墨換熱器在半水煤氣中K值(傳熱系數(shù))取400-600KJ(/㎡h℃)之間,其符合實(shí)際測量值,獲得K為500KJ(/㎡h℃),對面積進(jìn)行計(jì)算:換熱器換熱面積A石墨為2644㎡,加上一定的設(shè)計(jì)余量為3300㎡。
4成本及效益分析
石墨換熱器與溴化鋰機(jī)組設(shè)備投資350萬元,管道等其它費(fèi)用150萬元;根據(jù)克拉伯龍方程所得,將壓縮機(jī)內(nèi)的進(jìn)氣溫度降低,就能夠提升其打氣量。按降低10℃計(jì)算,可增加輸氣量為3%。即30萬噸/年合成氨生產(chǎn)線每天氨產(chǎn)量增加30t以上,按平均日增產(chǎn)25t計(jì),高溫季節(jié)按150天計(jì)算,則每年增加合成氨產(chǎn)量25×150=3750t,按合成氨價(jià)格2200元/t,噸氨耗煤棒760×1.55=1178元,噸氨其它費(fèi)用80元。每年增加效益為(2200-1178-80)×3750=353.25萬元。
5結(jié)論
綜上所述,采用溴化鋰制冷技術(shù)通過尿素工藝段的調(diào)節(jié)水制取冷水,應(yīng)用于降低壓縮機(jī)一段進(jìn)口的半水煤氣的溫度,提高氨合成系統(tǒng)的冷卻效率,增加壓縮機(jī)打氣量,提高了合成氨的產(chǎn)量,達(dá)到了節(jié)能減排、降耗、增產(chǎn)增效目的,給企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益,同時也為國家節(jié)約大量能源,有力于推動國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的發(fā)展。
作者:段錢勝 汪佳平 韓旭 單位:武漢長海高新技術(shù)有限公司
參考文獻(xiàn):
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