淺析機泵節(jié)能技術(shù)的運用

時間:2022-01-28 03:28:35

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淺析機泵節(jié)能技術(shù)的運用

摘要:作為石油行業(yè)中的重要設備之一,機泵的使用效果直接決定了企業(yè)的生產(chǎn)情況,而通過機泵節(jié)能技術(shù)的應用,我們還可以大幅度降低生產(chǎn)成本。筆者根據(jù)個人多年來的實際工作經(jīng)驗,先對機泵節(jié)能技術(shù)應用的意義進行簡要描述,繼而再對機泵節(jié)能技術(shù)的應用方法進行詳細的論述,希望能夠有效提高石油行業(yè)的機泵節(jié)能效果,為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

關鍵詞:機泵;節(jié)能技術(shù);意義;應用

近年來,國際石油價格長期處于波動狀態(tài),這對石油行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生一定不利影響,在這一階段,我們急需進行節(jié)能降耗,在降低企業(yè)生產(chǎn)成本的同時,為社會經(jīng)濟發(fā)展提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。據(jù)相關部門統(tǒng)計,我國每年消耗的電量中,工業(yè)能源消耗量占比高達80%,而驅(qū)動泵的電動機則占工業(yè)能源消耗量的75%以上,因此說,堅持機泵節(jié)能技術(shù)的應用對于節(jié)能降耗來說具有十分重要的意義。

1應用機泵技能技術(shù)的意義

在石油化工生產(chǎn)過程中,通過機泵節(jié)能技術(shù)的應用,不僅可以優(yōu)化機泵的運行參數(shù),降低能耗,還可以保證生產(chǎn)穩(wěn)定性,全方位降低生產(chǎn)成本??偟膩碚f,在機泵使用過程中,通過增加高靈敏度的傳感器,實現(xiàn)對機泵運行參數(shù)的高效控制,與此同時,還能夠及時掌握生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)信息,保證生產(chǎn)工作安全、高效開展。此外,由于石油化工行業(yè)生產(chǎn)過程大多為高溫高壓的狀態(tài),因此對節(jié)能技術(shù)的要求較高,而且復雜的工藝條件還容易造成機泵出現(xiàn)偏差,使機泵難以正常發(fā)揮作用。因此說,我們需要對機泵節(jié)能技術(shù)進行更新設計,應用新材料、設備以及技術(shù),滿足復雜的使用要求,使機泵能夠高效、穩(wěn)定運行。2015年中國石油大慶煉化分公司煉油一廠常減壓車間完成了3臺機泵的改造,用電量節(jié)省了35%左右,年節(jié)電約38萬千瓦時,節(jié)約費用高達26萬余元。下圖為某石化企業(yè)對機泵進行節(jié)能技術(shù)改造。

2機泵節(jié)能技術(shù)的應用

機泵的運行效率低是造成能耗高的最重要原因,而機泵運行效率則是由泵運行工況點決定的,而我們所說的泵運行工況點從理論上來說則是泵的流量——揚程與管路特性曲線的交點,伴隨著流量以及揚程的變化而變化。如果泵的運行工況為泵提供的揚程和管路所需的揚程,那么泵運行效率最為理想,如果偏離了額定工況點,泵的運行效率都會降低。泵的工況點決定了泵的運行效率,如果要實現(xiàn)運行效率的提升,必然需要通過技術(shù)手段對工況點進行調(diào)整,使工況點處于高效區(qū)運行。理論上講,離心泵工況點的調(diào)整有兩種,分別是改變機泵性能曲線以及改變管路特性。在已建成的系統(tǒng)中,由于管路特性曲線的改變成本較高,因此大多通過改變離心泵性能曲線的方式實現(xiàn)節(jié)能目標。西面具體列舉技術(shù)方法:2.1合理確定機泵型號,進行梯級匹配?,F(xiàn)階段,石油企業(yè)中使用的機泵型號大多相同,由于季節(jié)、生產(chǎn)等因素的不同,一種類型的機泵已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要,因此我們需要根據(jù)企業(yè)的實際生產(chǎn)情況更換機泵類型,實現(xiàn)梯級匹配,滿足不同生產(chǎn)要求。例如:某中轉(zhuǎn)站機泵A原排量為80m3/h,揚程為160m,日均耗電為1780kW•h。由于生產(chǎn)需要控制閥門,因此我們更換為小型機泵,更換后排量下降20m3/h,而揚程不變,既滿足了日常生產(chǎn)需求,也實現(xiàn)了耗電量的控制,更換后的耗電為1140kW•h。日均節(jié)電640kW•h,節(jié)電效果顯著。2.2合理降低機泵揚程。2.2.1應用變頻裝置。變頻調(diào)速技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)階段已經(jīng)解決了控制閥門生產(chǎn)的難題,實現(xiàn)合理的優(yōu)化調(diào)整,大幅度降低了對機泵設備的不良影響。此外,通過各機泵系統(tǒng)安裝變頻拖動裝置,還能夠進一步降低機泵的耗電量,獲得良好的節(jié)能效果。例如:某站原日外輸油量為3580t,未安裝變頻裝置時,日均耗電量1460kW•h,而通過變頻器的應用,實現(xiàn)外輸泵泵壓的降低,從之前的1.6MPa降低到現(xiàn)在的0.6MPa,而變頻器運行頻率僅為33Hz,耗電量從未安裝時期的1460kW•h,降低至890kW•h,日均節(jié)電570kW•h。2.2.2離心泵減級。根據(jù)泵實際需要的揚程,我們對原有機泵進行減級改造。例如:某站一外輸泵B,原有排量為160m3/h,揚程為130m,泵壓0.6MPa,管壓0.5MPa,日均耗電為680kW•h,通過對該泵進行減級改造,由四級降為三級,泵壓降至0.5MPa,管壓為0.4MPa,耗電量降低至360kW•h,日均節(jié)點220kW•h。2.2.3葉輪切削改造。通過切削葉輪外徑的方式,也能夠?qū)崿F(xiàn)揚程的降低,在降低排量的同時,實現(xiàn)節(jié)能目標。例如:某站外輸泵C,由于其排量為760m3/h,揚程為55m,超過實際需求,而且日均耗電量為3500kW•h,通過切削葉輪的方式,將其排量降低為460m3/h,揚程為50m,不僅仍能夠滿足生產(chǎn)需求,而且將耗電量降低至2980kW•h,實現(xiàn)日均節(jié)電520kW•h。

3結(jié)語

綜上所述,石油化工生產(chǎn)過程中會消耗大量的能耗,在市場競爭日趨激烈的當今,我們急需進行節(jié)能技術(shù)改造,不僅要保證高效、平穩(wěn)的生產(chǎn),更要降低生產(chǎn)成本。筆者根據(jù)個人的一些工作經(jīng)驗對機泵技能技術(shù)的應用進行論述,希望能夠有效降低我國石油化工行業(yè)生產(chǎn)中機泵的無謂能耗,促進石油化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻:

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[2]曾燁.芻議我國石化行業(yè)機泵節(jié)能技術(shù)的應用及現(xiàn)狀[J].化學工程與裝備,2016,(10).

作者:曾孝文單位:大慶油田儲運銷售分公司北油庫