焊裝車間機器人節(jié)拍分析及優(yōu)化設(shè)計

時間:2022-02-25 03:40:59

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焊裝車間機器人節(jié)拍分析及優(yōu)化設(shè)計

摘要:為了實現(xiàn)焊裝車間降本增效的目標(biāo),對焊裝車間自動生產(chǎn)線上機器人的生產(chǎn)節(jié)拍進行優(yōu)化。通過分析機器人的工作時序邏輯,查找機器人不合理的工作時序,進而分析機器人的底層程序,修改程序上的問題,優(yōu)化工作時序,消除機器人工作時序邏輯不合理產(chǎn)生的等待浪費,提升生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍,從而提高車間的生產(chǎn)效率,最終實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:降本增效;生產(chǎn)節(jié)拍;時序邏輯

1前言

現(xiàn)今汽車制造企業(yè)多采用柔性化生產(chǎn),同一生產(chǎn)線共線生產(chǎn)多種車型[1],在單位時間內(nèi)多產(chǎn)生加工效益,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和競爭力[2]。其中車間的生產(chǎn)節(jié)拍直接反應(yīng)了車間的生產(chǎn)效率[3-5],所以在生產(chǎn)當(dāng)中對節(jié)拍的優(yōu)化至關(guān)重要。同時隨著技術(shù)的進步,在汽車領(lǐng)域焊接機器人得到最廣泛的應(yīng)用[6],提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,而機器人在焊接的過程中,最需要關(guān)注的問題也是節(jié)拍。在這樣的背景下,研究汽車焊裝自動生產(chǎn)線機器人生產(chǎn)節(jié)拍存在的浪費問題,具有重要的現(xiàn)實意義[7]。分析機器人的工作時序邏輯,查找機器人工作時存在的等待浪費,提升機器人的生產(chǎn)節(jié)拍,提高生產(chǎn)效率,可以讓企業(yè)更好地占領(lǐng)市場份額、控制生產(chǎn)成本[8],同時對行業(yè)內(nèi)同類生產(chǎn)線節(jié)拍問題的優(yōu)化提供參考。

2優(yōu)化節(jié)拍的背景和需求

某車型的焊裝車間自動生產(chǎn)線主要有機艙線、后地板線、UB下車身線、左右側(cè)圍線。以機艙自動線和后地板自動線為例,對機艙線和后地板線的每個工位進行了視頻拍攝和節(jié)拍時間記錄,繪制了如圖1、圖2所示的工位節(jié)拍統(tǒng)計圖。圖1、圖2中,橫線代表自動線的生產(chǎn)節(jié)拍要求(90s),超出橫線代表不滿足要求的工位,未超出橫線代表滿足要求的工位,每個條形柱上的數(shù)字代表實際工作時間。焊裝車間自動線的生產(chǎn)節(jié)拍要求為90s,機艙線共有13個工位,有6個工位的生產(chǎn)節(jié)拍超出了90s,不滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求的工位達到46%,節(jié)拍最大超出6s,如圖1所示。后地板線共有12個工位,有6個工位的生產(chǎn)節(jié)拍超出了90s,不滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求的工位達到50%,節(jié)拍最大超出8s,如圖2所示。經(jīng)過對現(xiàn)場工位節(jié)拍的測量分析和統(tǒng)計,焊裝車間的自動生產(chǎn)線不同工位上的節(jié)拍分布不均,有些工位工作時間長,有些工位工作時間短,存在大量等待浪費以及作業(yè)間不平衡導(dǎo)致的效率損失,存在一定的可優(yōu)化空間。

3節(jié)拍延誤的問題分析

從焊裝自動生產(chǎn)線上,對其中耗時最長的工序進行視頻拍攝和工作時序邏輯分析,通過視頻分析和現(xiàn)場觀察,查找到影響生產(chǎn)節(jié)拍的問題,并進行了如下分析。3.1修磨導(dǎo)致等待浪費當(dāng)機器人帶有固定焊槍需要修磨時,在固定焊槍焊接完成,抓手機器人進行放件,回起始位(Home位)后,抓手機器人等待,擺臂修磨器對固定焊槍進行修磨,然后固定焊槍進行電阻檢測,直到當(dāng)修磨和電阻檢測完畢后抓手機器人才調(diào)用生產(chǎn)程序去抓件,修磨時間有16s,在這16s時間內(nèi)抓手一直處于等待狀態(tài)?,F(xiàn)場某工位的固定焊槍修磨如圖3所示,固定焊槍修磨時序邏輯如圖4所示。固定焊槍修磨時,抓手機器人端一直處于等待狀態(tài),造成生產(chǎn)節(jié)拍的浪費,存在可優(yōu)化的空間。3.2換槍盤防塵蓋開合時序邏輯不合理現(xiàn)場某工位的2號焊槍焊接完成,退到起始位(Home位);給1號防塵蓋發(fā)送打開信號,收到完全打開的反饋信號后,機器人將2號焊槍放到2號停放支架,從1號停放支架取槍,回到起始位;等收到2號防塵蓋關(guān)閉完成的反饋信號后,機器人開始焊接,如圖5所示,換槍盤防塵蓋開合時序邏輯如圖6所示。在給1號防塵蓋發(fā)送打開信號到收到完全打開的反饋信號期間,機器人等待時間有3s,在等收到2號防塵蓋關(guān)閉完成的反饋信號期間,機器人等待時間有3s,一次換槍有6s的等待時間,造成生產(chǎn)節(jié)拍的浪費,存在可優(yōu)化空間。3.3機器人放件時序邏輯不合理在機艙060工位,R1、R2兩把焊槍對夾具臺上的工件焊接完成后,機器人R3將工件從夾具臺抓起,到固定焊槍處進行補焊,如圖7所示。在機器人R3將工件從夾具臺上抓起,送到固定焊槍處的這段時間,機器人R0一直在等待,沒有將工件放在空置的夾具臺上,直到機器人R3的件開始補焊,機器人R0才將工件放在夾具臺上,機器人R0等待時間有6s,造成節(jié)拍浪費,存在可優(yōu)化空間。

4節(jié)拍優(yōu)化的詳細(xì)方法

基于節(jié)拍平衡理論,要使得每個工位的設(shè)備利用率、人員負(fù)荷程度基本平均合理,就需要每個工位的員工操作時間盡可能接近[9]。對于超過生產(chǎn)節(jié)拍要求的瓶頸工位,需要進行節(jié)拍優(yōu)化,減少各個工位之間的時間差,從而達到節(jié)拍平衡[10]。針對上述造成節(jié)拍浪費的問題制定了如下的優(yōu)化方案。4.1擺臂修磨同步功能。擺臂修磨與抓手機器人取件異步進行,存在多余等待浪費,造成這種浪費的原因為擺臂修磨程序在抓手機器人程序最后面,只有運行完擺臂修磨程序后,走主程序(MAIN程序),抓手機器人才能進行取件,底層程序如圖8所示。修磨時間需要16s,這16s時間內(nèi)機器人端不工作一直處于等待,造成生產(chǎn)節(jié)拍浪費。為了避免因修磨造成的機器人等待浪費,將修磨與機器人作業(yè)同步進行,在機器人抓放件程序中嵌入固定修磨程序,將修磨語句行指令,即修磨電阻檢測(CheckBGTD)、擺臂修磨結(jié)束(EndB⁃GTD)、擺臂修磨開始(StartBGTD)放在機器人的程序軌跡當(dāng)中,只要固定焊槍焊接完成就啟動修磨指令(StartBGTD),這時機器人不等待繼續(xù)放件,此時修磨時間全都納入軌跡中,從而節(jié)約了修磨等待時間,電阻檢測運行CheckBGTD,等修磨完后運行EndBGTD,此時修磨結(jié)束。通過修改機器人底層程序節(jié)約了機器人因修磨而產(chǎn)生的等待時間,修改后的機器人底層程序如圖9所示。通過在機器人抓放件程序中嵌入固定修磨程序,使得機器人抓放件與固定修磨同步進行,消除了機器人的等待浪費,優(yōu)化后固定焊槍修磨時序邏輯如圖10所示,單工位固定修磨節(jié)約16s時間,節(jié)拍優(yōu)化率達到47%,固定修磨時序優(yōu)化前后對比如圖11所示。焊裝車間固定焊總數(shù)量為48個,單工位固定修磨節(jié)約16s,焊裝車間單次固定修磨可節(jié)約768s,極大提高了車間生產(chǎn)效率。4.2換槍盤防塵罩開合時序優(yōu)化。機器人取放槍與防塵罩開合異步進行,造成等待浪費,原因為防塵蓋開合底層程序存在BUG,在機器人焊槍完成焊接,退回到起始位(Home位)后才運行防塵蓋開合程序,直到程序運行完畢,機器人端才開始放槍、回起始位、取槍、回起始位,并再次運行防塵蓋開合程序,在防塵蓋關(guān)閉完成后,機器人開始焊接。換槍盤防塵蓋程序的邏輯問題造成了等待浪費,存在優(yōu)化空間,具體程序優(yōu)化方式如圖12所示。優(yōu)化后的防塵蓋開合底層程序,實現(xiàn)了焊裝自動線換槍工位換槍盤防塵蓋合理的開合時序邏輯,即帶2號焊槍的機器人焊接完成,回到起始位后給1號防塵蓋發(fā)送打開信號,然后去2號停放支架進行放槍,機器人端放槍完成后回到起始位,給2號防塵蓋發(fā)送關(guān)閉信號,并在接收到1號防塵蓋完全打開信號后,去抓1號焊槍,并回到起始位,機器人端在檢測到2號防塵蓋關(guān)閉完成信號后開始進行焊接工作。換槍盤防塵蓋優(yōu)化后開合時序邏輯如圖13所示。優(yōu)化后的底層程序,實現(xiàn)了機器人取槍前防塵罩已經(jīng)打開完畢;機器人放槍后,防塵罩馬上關(guān)閉,消除了等待浪費。單工位換槍節(jié)約6s,節(jié)拍優(yōu)化率達到26%,防塵蓋開合時序優(yōu)化前后對比如圖14所示。焊裝車間換槍盤總數(shù)量為97個,單工位換槍能節(jié)約6s,焊裝車間單次換槍能節(jié)約582s,提高了車間生產(chǎn)效率。4.3機器人放件時序優(yōu)化。如圖15所示,機器人R0放件的信號來源于機器人R3固定焊是否開始焊接,時序不合理。通過對機器人底層程序進行優(yōu)化,在機器人R3抓件離開機器人R0放件的干涉區(qū)后,機器人R0開始進行放件。機器人放件時序優(yōu)化后,能節(jié)約等待時間6s,優(yōu)化前單工位節(jié)拍為95s,節(jié)拍優(yōu)化提升6%,提升了生產(chǎn)節(jié)拍,提高了車間生產(chǎn)效率。4.43種優(yōu)化方法總結(jié)針對某車型的焊裝車間現(xiàn)場3種影響生產(chǎn)節(jié)拍的具體問題,提出3種優(yōu)化方案,并全車間應(yīng)用,消除部分等待浪費,提升焊裝車間自動線的線平衡率,提高生產(chǎn)效率。優(yōu)化方法總結(jié)如表1所示。

5結(jié)束語

針對國內(nèi)某車型的焊裝車間自動生產(chǎn)線上機器人設(shè)備工作時序邏輯不合理的3個問題,即固定焊槍修磨導(dǎo)致抓手機器人等待、換槍盤防塵蓋開合時序邏輯不合理導(dǎo)致機器人端等待、機器人放件時序邏輯不合理導(dǎo)致機器人端等待,分別分析了機器人的工作時序和底層程序,對程序中存在的漏洞和不合理的邏輯進行了優(yōu)化,使得擺臂修磨與機器人作業(yè)同步進行,換槍盤防塵罩開合時序合理,機器人放件時序合理,解決了機器人工作時序邏輯不合理的3個問題,提升焊裝車間的生產(chǎn)節(jié)拍,從而提升車間的生產(chǎn)效率,最終通過降低生產(chǎn)成本提高企業(yè)的競爭力。

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作者:陳志雅 宋和平 馬懷振 李延靜 單位:1.寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司長興分公司 2.凱悅汽車大部件制造(張家口)有限公司