車工工作經(jīng)驗總結(jié)范文
時間:2023-04-05 08:49:36
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篇1
關(guān)鍵詞:機(jī)座總成 免精車 效率 成本
一、背景問題:如機(jī)座總成示意圖。電機(jī)裝配前需要將定子總成裝配進(jìn)管狀機(jī)座內(nèi),壓裝后的機(jī)座總成因為達(dá)不到下工序裝配質(zhì)量要求,需要增加一道工序:上車床精車機(jī)座總成兩端止口,以達(dá)到質(zhì)量要求。
二、原因分析:
①外購件管狀機(jī)座兩端面平行差的影響;
機(jī)座壓裝定子總成前機(jī)座兩端面平行差對裝定子總成后,機(jī)座端面對定子總成內(nèi)孔軸線垂直度有較大影響。機(jī)座兩端面平行差越大,壓裝定子總成后,機(jī)座止口端對定子總成內(nèi)孔軸線的垂直度越大。
②定子總成外徑與機(jī)座內(nèi)徑過盈量的影響;
機(jī)座壓裝定子總成后,無論用哪種方法壓裝,前后端止口內(nèi)徑的橢圓都會增大,增大的量隨定子外圓直徑與機(jī)座止口內(nèi)圓直徑平均值的過盈量有關(guān),過盈量越大,裝好定子總成后機(jī)座止口橢圓度增大越多。
另外,用油壓機(jī)壓裝定子總成時,定子總成外徑會使機(jī)座壓入端止口(后端)產(chǎn)生塑性變形,所以其橢圓度增大的量會比前端多0.1~0.3mm。油壓機(jī)奪裝使用到的導(dǎo)向模外徑大于定子總成外圓直徑時也會引起機(jī)座止口內(nèi)孔橢圓度增大。
③機(jī)座前后端止口內(nèi)徑橢圓度,對裝電機(jī)后轉(zhuǎn)子與定子間的氣隙均勻性影響不大。因為機(jī)座止口內(nèi)徑橢圓度不會造成裝電機(jī)后兩端蓋軸承室對機(jī)座止口軸心線產(chǎn)生偏心,但是機(jī)座止口內(nèi)徑橢圓度大會造成裝電機(jī)前后端蓋時要用較大的力打端蓋才能把端蓋裝進(jìn)止口內(nèi)孔,這樣就會有可能打壞前端蓋上的軸承。
三、試驗方案及結(jié)果
通過分組使用油壓機(jī)加導(dǎo)向模壓裝和氣壓抱緊裝置壓裝兩種方式,每組20臺,對比壓裝前后對機(jī)座兩端內(nèi)徑,橢圓度,及前后端平行差的變動情況,根據(jù)電機(jī)裝配的質(zhì)量要求去確認(rèn)三個指標(biāo)的公差范圍,并確定批量生產(chǎn)的壓裝方式和零部件尺寸公差。
經(jīng)大批量試驗有如下結(jié)果:
① 機(jī)座壓裝定子總成前機(jī)座兩端面平等差≤0.15mm時,裝配出來的電機(jī)性能、振動、噪音均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
② 機(jī)座內(nèi)徑與定子總成外徑過盈量在0.07~0.21mm之間時,裝配出來的電機(jī)性能、振動、噪音均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
③ 機(jī)座壓裝定子總成后機(jī)座止口內(nèi)徑橢圓度≤1.0mm時,裝配出來的電機(jī)性能、振動、噪音均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
要控制機(jī)座裝總成后機(jī)座止口內(nèi)徑橢圓度不大于1.0mm,必須控制機(jī)座兩端面止口內(nèi)徑平均值在139.9~140.0mm之間,定子總成外徑控制在140.07~140.11mm之間。
④ 使用油壓機(jī)壓裝定子總成和自制氣壓抱緊裝置壓裝定子總成,經(jīng)過批量試裝,都是可行的,裝出來電機(jī)的性能、振動和噪音均符合標(biāo)準(zhǔn)。使用油壓機(jī)壓裝定子總成的機(jī)座其止口橢圓度會比抱緊裝置的小一些,而且有腳機(jī)座和無腳機(jī)座都能裝配使用油壓機(jī)壓裝,故建議批量裝機(jī)時用油壓機(jī)壓裝。
⑤ 建議零件尺寸及形位公差驗收標(biāo)準(zhǔn),機(jī)座內(nèi)孔直徑139.9~140.0mm (按實測同一截面8個直徑尺寸的平均值作為實測值),機(jī)座兩端平行差≤0.15mm;機(jī)座端面對機(jī)座內(nèi)孔垂直度≤0.15mm;內(nèi)孔圓度≤0.25mm;內(nèi)圓母線直線度≤0.10mm。與機(jī)座裝配的定子總成外徑140.07~140.11mm,定子總成外徑圓柱度≤0.04mm。其余尺寸及形位公差按原來圖紙要求。
⑥ 使用油壓機(jī)壓裝時的壓裝導(dǎo)向模,經(jīng)過對中間有導(dǎo)柱的而外徑為160mm的導(dǎo)向模及中間無導(dǎo)向柱的而外徑為159.5mm的導(dǎo)套做試裝比較,前者裝出的機(jī)座比后者裝出的機(jī)座的端面跳動稍好一些,前都 為0.12(平均值),后者為0.13(平均值)。但前者要增加一個導(dǎo)向模壓出的工序,所以建議用中間無導(dǎo)向柱的外徑為D159.5mm的導(dǎo)向模裝配,減少裝配環(huán)節(jié),節(jié)約生產(chǎn)成本。
四、質(zhì)量控制
① 裝配過程控制,批量裝配時壓裝操作工作必須首檢,對壓裝出來的第一件產(chǎn)品,檢查端面對內(nèi)孔軸線跳動≤0.15mm,兩端止口橢圓度不超過1.0mm,方可開始批量裝配。在裝配過程中操作工人還要抽檢。在油壓機(jī)壓裝操作時,油壓機(jī)底板要平直,不得有凹面存在。
② 壓裝好后要設(shè)立全檢端面跳動工序,對端面跳動超過≤0.15mm的機(jī)座可以用漲套夾緊總成內(nèi)孔,在車床上精車兩端面及倒角。
五、結(jié)論
通過對原壓裝工藝過程的分析,發(fā)現(xiàn)可能影響工序質(zhì)量不良的技術(shù)指標(biāo),并通過試驗實踐得出使用油壓機(jī)可批量壓裝符合文中技術(shù)指標(biāo)的的零部件,能達(dá)到符合下工序質(zhì)量要求的機(jī)座總成,并預(yù)期可以達(dá)到減少生產(chǎn)環(huán)節(jié),提高生產(chǎn)效率,節(jié)約生產(chǎn)成本的目標(biāo)?!?/p>
篇2
關(guān)鍵詞: 工業(yè)鍋爐 計量 過剩空氣系數(shù) 節(jié)能
【分類號】TK229.6
前言
我國燃煤工業(yè)鍋爐量大面廣, 平均容量小。鍋爐容量在(2-10)t/h的占75% ,燃煤工業(yè)鍋爐占工業(yè)鍋爐總量的80%以上。截止2008年底, 我國在用工業(yè)鍋爐超過57萬臺,燃煤工業(yè)鍋爐的實際運行效率只有65%左右,比國外先進(jìn)水平低15-20%,年耗燃料約4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤, 約占我國煤炭總產(chǎn)量的四分之一。由于鍋爐運行效率不高,能源浪費相當(dāng)嚴(yán)重,每年多耗用燃煤約6000萬噸,節(jié)能潛力巨大,同時,燃煤工業(yè)鍋爐排放大量煙塵以及SO2和NOx 等污染物, 成為我國大氣主要煤煙型污染源之一;因此,搞好燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能是搞好節(jié)能工作的重中之重。
一 工業(yè)鍋爐使用中存在的主要問題
根據(jù)多年以來的燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,造成燃煤工業(yè)鍋爐熱效率較低的主要原因有以下幾個方面:一是排煙熱損失大,也沒有安裝省煤器;二是氣體不完全燃燒熱損失和固體不完全燃燒熱損失大,三是爐體保溫不符合要求散熱損失大,經(jīng)過綜合分析以上原因,主要是由于燃煤工業(yè)鍋爐自控水平較低,儀表配備不全,使鍋爐的燃燒和運行調(diào)節(jié)變得難以操作和掌握, 無法使鍋爐運行較快地適應(yīng)工況的變動,不能及時掌握過量空氣系數(shù)、蒸汽或給水流量、排煙溫度等經(jīng)濟(jì)運行參數(shù)。運行人員往往不能對鍋爐的運行狀況及時作出準(zhǔn)確判斷,無法在鍋爐的燃燒及運行工況變化時, 實施相應(yīng)的運行調(diào)節(jié), 使鍋爐處于最佳工況運行,造成了不必要的資源和能源浪費,從工業(yè)鍋爐實際運行情況看, 過量空氣系數(shù)普遍存在嚴(yán)重超出正常范圍的現(xiàn)象,經(jīng)過對安裝配備了氧含量儀表的鍋爐分析,配備并安裝氧含量儀表的鍋爐能夠很好的控制過??諝庀禂?shù),從而使燃料達(dá)到充分燃燒,并且降低了排煙溫度,提高了鍋爐熱效率。沒有準(zhǔn)確、可靠的計量技術(shù),要想提高燃煤工業(yè)鍋爐效率是十分困難的。
二 計量技術(shù)在燃煤工業(yè)鍋爐中的應(yīng)用
計量技術(shù)廣泛運用于燃煤工業(yè)鍋爐各個工序部位,計量是鍋爐的眼睛和耳朵,沒有計量,寸步難行。從原煤的煤質(zhì)化驗分析、用煤量的計量、鍋爐水質(zhì)化驗分析、爐膛壓力、爐膛負(fù)壓、爐膛溫度、爐膛含氧量、水位計、流量儀表、過剩空氣系數(shù)等。沒有相應(yīng)的計量手段,沒有準(zhǔn)確可靠的計量儀表、計量技術(shù),煤質(zhì)化驗分析數(shù)據(jù)、鍋爐用水水質(zhì)就沒有保證,同樣,沒有準(zhǔn)確的計量技術(shù),鍋爐用煤量、產(chǎn)蒸汽量也不能很好的表達(dá)出來,這對計算鍋爐噸煤產(chǎn)汽量、熱效率都很困難,沒有這方面的數(shù)據(jù)就不能和同類鍋爐效率進(jìn)行比較,對節(jié)能潛力難以作出客觀的評價,影響鍋爐節(jié)能,另外,由于現(xiàn)在使用的泵與風(fēng)機(jī)多為通用產(chǎn)品, 無負(fù)荷調(diào)節(jié)檔次, 不能隨鍋爐運行工況的變動進(jìn)行相應(yīng)的變速調(diào)節(jié), 而僅靠擋板、閥門的節(jié)流來調(diào)節(jié)流量或壓力,所以,采用變頻調(diào)速技術(shù)能較好的解決這個問題,面對目前鍋爐多數(shù)處于低負(fù)荷運行狀態(tài), 輔機(jī)不能在高效率區(qū)域運行, 輔機(jī)設(shè)備處于高消耗、低輸出的運行狀態(tài), 使得鍋爐自身的電耗比例增加, 造成較大的能源浪費。從工業(yè)鍋爐實際運行情況和我們多年的節(jié)能監(jiān)測情況看, 過量空氣系數(shù)是節(jié)能監(jiān)測的一個重要指標(biāo),也是提高燃煤工業(yè)鍋爐效率的一個重要方面,對于安裝使用了氧含量儀表的鍋爐,就能很好地根據(jù)氧含量來進(jìn)行調(diào)節(jié),達(dá)到節(jié)約電能,節(jié)約能源。
三 燃燒與過??諝庀禂?shù)調(diào)控
燃料中的可燃物質(zhì)與空氣中的氧,在一定的溫度下進(jìn)行劇烈的化學(xué)反應(yīng),發(fā)出光和熱的過程稱為燃燒。因此燃燒的基本條件是可燃物質(zhì)、空氣(氧)和溫度,三者缺一不可。鍋爐正常燃燒,包括均勻供給燃料,合理通風(fēng)和調(diào)整燃燒三個基本環(huán)節(jié)。只要三者互相配合均勻協(xié)調(diào)一致,即可達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運行的目的。
在鍋爐運行中,過??諝庀禂?shù)是一個很重要的燃燒指標(biāo)。過??諝庀禂?shù)太大,表示空氣太多,多余的空氣不但不參加燃燒反而吸熱,增加了排煙熱損失和風(fēng)機(jī)耗電量。過熱空氣系數(shù)太小,表示空氣不足,燃燒不穩(wěn)定,甚至?xí)ɑ?,會降低鍋爐的熱效率,也造成燃燒損失,所以,只有將送入的空氣量保持在紙幣理論空氣量稍多一點,也就是盡可能低的過量空氣系數(shù)下,使燃料完全燃燒,就是合理燃燒。
過量空氣系數(shù)不僅與燃燒損失有關(guān),還會影響鍋爐排煙溫度,排煙損失是鍋爐各種損失中叫大的一項,過量空氣系數(shù)越大,燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣量越多,在相同的排煙溫度下,由煙氣帶走排入大氣的熱量也就越多,設(shè)備的熱效率就越低。過剩空氣系數(shù)的大小取決于燃料品種、燃燒方式和運行操作技術(shù)。
四 鍋爐氧含量儀表的使用
鍋爐氧含量儀表一般由儀表和氧傳感器兩個部分組成,其測量原理是把氧傳感器直接插入爐膛或煙道內(nèi),能快速準(zhǔn)確的反映爐內(nèi)燃燒時的即時氧含量,并輸出與氧含量成正比的電信號,該信號傳輸給儀表,并通過儀表顯示其氧含量數(shù)值,現(xiàn)在,隨著科技的發(fā)展,氧含量分析儀表已經(jīng)廣泛使用,它是一臺以單片微處理器為核心組成的智能化儀表,通過軟件實現(xiàn)大部分功能,如參數(shù)的修改、上下限報警設(shè)定、實時數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋粌x表適如與自控裝置配套,還可即時有效的控制煙道擋板、油門、風(fēng)門等,對提高燃燒效率、節(jié)約能源、減少污染有十分明顯的效果。
過??諝庀禂?shù)的掌控是實現(xiàn)工業(yè)鍋爐節(jié)能的關(guān)鍵,根據(jù)《燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測方法》(GB/T15317-2009)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),它不僅保證了節(jié)能監(jiān)測的主要項目排煙處空氣系數(shù)符合要求,而且對排煙溫度的降低、爐渣含碳量的下降、風(fēng)機(jī)節(jié)電等也有一定的作用。
參考文獻(xiàn):
《燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測方法》(GB/T15317-2009)
《企業(yè)能源審計與節(jié)能技術(shù)》 尹洪超
《工廠能源管理》唐克峰